全部
文章中心
了了亭商城
陶艺词典
影视中心
拍卖指数
网站首页
艺术文章中心
瓷器款识图库
藏品鉴证实录
陶瓷视频库
陶瓷拍卖指数
艺术家黄页
景德镇陶瓷名人录
陶瓷工艺美术词典
【 了了亭商城 】
【 名家茶壶,精品小件 】
当代陶艺鉴赏与收藏
陶瓷艺术研究
景德镇陶瓷艺术界名人访谈录
收藏真伪辨析
收藏品市场·故事
瓷海萍踪·文化·历史
了了亭谈收藏
陶瓷艺术创作溯源
景德镇陶瓷艺术界信息发布专栏
景德镇陶瓷新闻
景德镇陶瓷市场信息
名家作品欣赏
陶瓷工艺知识浅析
其他
民国瓷
建国后
太少红狮
茶壶专篇
桃花美女图案篇
晚清-民国瓷瓶篇
笔筒、帽筒类
盘形、碗类
罐类
杂件类
彩绘陶瓷藏品鉴证实录
颜色釉陶瓷藏品鉴证实录
雕塑类陶瓷藏品鉴证实录
其他类陶瓷藏品鉴证实录
一画
二画
三画
四画
五画
六画
七画
八画
九画
十画
十一画
十二画
十三画
十四画
十五画
十六画
十七画
十八画含十八画以上
大师电话黄页
教授电话黄页
高级工艺美术师电话黄页
陶瓷艺术家电话黄页
补充栏目
陶瓷300问
一画
二画
三画
四画
五画
六画
七画
八画
九画
十画
十一画
十二画
十三画
十四画
十五画
十六画
十七画以上或其他
雕塑
青花
斗彩
粉彩
新彩
釉里红
颜色釉
古彩-五彩
综合装饰
现代陶艺
周国桢(教授)
戴荣华(国大师)
王恩怀(国大师)
汪桂英(国大师)
陆如(国大师)
吴锦华(国大师)
宁勤征(国大师)
郭文连(教授)
王安维(教授)
彭竞强(省大师)
袁世文(国大师)
戚培才(国大师)
戴玉梅(国大师)
程曲流(省大师,教授)
李一新(省大师)
王秋霞(省大师)
秦胜照(省大师)
李磊颖(副教授)
刘乐君(副教授)
刘翮天(国家级专家)
陈庆长(老艺术家)
杨杰 麻晓武(高工)
吴伟明(高工)
余劲松(龙盛轩茶具)
李云峰(高工)
胡达民(高工)
徐国明(高工)
汪雪媛 江葆华(高工)
赵坤(高工)
张万莲(高工)
曾静(陶瓷学院研究生)
陈齐招 夏奇奇(高工)
王静(院校老师)
李申盛(高工)
汪则东(高工)
蓝磬阁
王金泉
江龙(高工)
刘远长雕塑作品
网文转载
中国工艺美术大师
中国陶瓷艺术大师
江西省工艺美术大师
陶瓷院校美术教授
陶瓷院校美术副教授
景德镇市工艺美术大师
陶瓷院校美术教师
经省评定的高级工艺美术师
经景德镇市评定的高级工艺美术师
陶瓷艺术家
仿古陶瓷精品
会员登录
用户名:
密 码:
验证码:
保持登录状态
没有帐号?
点此注册
忘记密码?
您现在的位置:
了了亭-景德镇陶瓷艺术馆
>>
陶瓷工艺美术词典
>>
陶瓷300问
>>
陶瓷工艺
>>
正文内容
以煤代柴
作者:李申盛
来源:
本站原创
发布时间:2005年09月22日
【
收藏
】
【
查看评论
】
以煤代柴 景德镇烧瓷历来以烧松柴的柴窑为主。柴窑容积大、耗柴量高,一座窑一年需耗松木4000立方米。20世纪50年代,全市有100余座窑,年耗松木量达50多万立方米。清末民初,一些从国外留学归来的陶瓷技术人员,吸收国外经验,积极倡导用煤烧窑,并在中国陶业学堂、江西乙种工业学校、江西省立陶业专科学校建造煤窑,试用煤烧。但皆因烧成瓷器的质量不及柴窑,始终停滞于试验状态。
1953年,景德镇市政府把以煤代柴提到议事日程。1954年,在第一制瓷生产合作社(今红光瓷厂)利用柴窑进行煤柴合烧试验,均是在点火和低温阶段烧煤,在中高温阶段以松柴强攻,取得了一定效果。1956年6月,景德镇市决定推广煤柴合烧窑,到年底已达32座。运转不久,出现三大缺陷:1、窑前中上部制品基本烧熟,但窑后部到余堂,前部脚下未烧熟;2、窑前上部温度过高,几乎每次都倒窑;3、响里、挂窑口、余堂内的匣钵及窑壁上均积满烟尘,影响窑的抽力,致使窑下部及余堂的温度提不高,终使煤柴合烧窑不得不停顿下来。
利用柴窑优点,以简易煤气炉发生煤气,全部代替松柴。1958年,轻工业部、江西省轻工业厅和景德镇陶瓷局,组织技术力量设计一座圆型简易煤气炉(直径3米),建在曹家岭第二制瓷生产合作社(今景陶瓷厂),经过多次试烧,烧出了白瓷。由于发生炉是简易结构,加煤、插扦、排渣等操作全凭人工,致炉内产生严重结焦、结渣,破坏了各煤层结构,影响气化,出气不正常,每烧一次,经常出现煤气供应不上,甚至有时断气,不仅延长了烧成时间,且烧成质量也无法掌握,上述缺陷无法克服,只好停烧。1960年,省市各有关领导部门决定将煤气炉由大改小,由圆改方,分别在各瓷厂建设了12组简易煤气窑。简易煤气窑由简易煤气炉5座(方形)、景德镇柴窑4座组成。5座煤气炉中有4座同时运转、送气,1座备用;4座柴窑是按顺序进煤气,4天即可轮一次。经过几年的摸索试验,逐步完善设备,调整配方,固定煤种,终于烧出了瓷器。1964年由江西省轻工业厅组织技术鉴定并转入正式生产,以后由于倒焰煤窑的试验成功,加之简易煤气炉烧柴窑有不可克服的弱点:1、没有适合发生炉的燃煤供应(需山西大同煤)以致炉栅经常结焦、结渣,操作困难;2、供气不稳定;3、烧成质量比较差,因此只好停产。
1954年,建国瓷厂分厂试建方形倒焰煤窑,用煤烧日用瓷,第二年11月,窑青质量已达87%,取得以煤代柴的成功。建国瓷厂分厂的方形倒焰煤窑成功后,即正式投入生产。第二工业社的简易圆形93立方米倒焰煤窑在各厂建了100余座,使用了一段时间后,因其是简易的,砌筑粗糙,建窑材质差,烧成技术操作难以掌握,影响烧成质量。于是在原有基础上,由简易改为正规,经过分期分批地改建,至1965年,93立方米正规圆形倒焰窑已发展到131座。用煤烧瓷数占景德镇当年日用瓷总产量的70%。至1966年,除生产某些特种产品保留了一两座景德镇式柴窑外,全市实现了以煤代柴,结束了千余年来用薪柴作燃料的历史。
上一篇:
泥料陈腐的主要作用是什么?
下一篇:
制造金水
最新图文
李申盛新创高温颜色
品读雕塑奇才--陶瓷
姜锋春:浅论油画技
峻石妙峰,陶瓷赏石
诗与远方,景德镇的
李映华:独具风格的